三維混合機生產過程中會出現漏料的問題,如何解決這一問題,可以通過以下4個方法:
一、密封問題
三維混合機進料端的(de)三通漏鬥上焊有一圈(quān)密封(fēng)板,它與三維混合機(jī)進料口之間的密封(fēng)皮帶存在間隙,最大間隙超過了50mm,將此間隙修整到5mm左右。運行(háng)一段時間後,由於混合料的磨損,此間(jiān)隙又會增大,每次停機(jī)檢修時,及時更換或(huò)焊補密封板,保證間隙在5mm左右。此項改進,對減少漏料量(liàng)十(shí)分有效。

二、改進加水管
經過數月的觀察發現,三維混合機筒體(tǐ)內的粘料厚度與加水管的加水點位置及加水量有關。在加水點周圍粘料厚度較小,而沒有加水點的周圍粘料厚度大,填充率嚴重超標,北側因能加(jiā)足(zú)水,粘料厚度相(xiàng)對較小。另外,在工藝操作上,要求燒結配料下做(zuò)好白灰的消化工作,要加足水,使白灰在消化(huà)器中充分消(xiāo)化成糊狀。經觀察,三維混合(hé)機除進料口周圍,外筒體粘料厚度沿混合機(jī)長度方向分布均勻,且厚度≤l00mm,這說明混合機(jī)內南端加水點和加水量對粘料厚(hòu)度影響較(jiào)大。
研究上述情況後,將原加水管加長,使整個(gè)筒體內沿長(zhǎng)度方向上均能布置加水點。同時,新增(zēng)設一根加水管,解決(jué)混合機南端加水不足的問題。三維混合機(jī)混合料進入三維混合機筒體時就可(kě)以加水,使(shǐ)整個混合機長(zhǎng)度方向上加水均勻,粘料現象(xiàng)大為減輕(qīng)。
三、新增皮帶機
因三維混合機下方新增的1、2號皮(pí)帶機長度不同,其兩個三通漏鬥的(de)位置相錯(cuò)約(yuē)2m,因此新增皮帶機的中心線,隻好與這兩個三通漏(lòu)鬥的中心連線平行布(bù)置。皮(pí)帶機主、從動滾筒中心距為8.3m、電動滾筒功率3kW、帶速(sù)1.25m/s、皮(pí)帶寬度650mm。
四、加裝溜槽(cáo)
根據三維混(hún)合機進料端三通漏鬥的空間(jiān)位置,在其下方安裝一個溜槽(cáo),將進(jìn)料(liào)端漏出來的混合料經溜槽導入三通漏鬥,再(zài)通(tōng)過新加的650mm皮帶機轉運至二次(cì)混合機,將漏出來的混合料重新(xīn)運至(zhì)燒結機上。

溜槽固定在三通漏鬥的鋼結構支架上(shàng)。一端在混合機進料端新焊(hàn)接的引料口下方,增加引(yǐn)料口的目的,就是為了將漏出來的混(hún)合(hé)料引進新增的(de)溜槽中,從而避免漏進輪胎底座加速輪胎的磨損。另一端雖與三通漏鬥相通,但考(kǎo)慮到三通漏鬥的位置與(yǔ)新增的皮帶機相距較遠,混合料(liào)不能順利地流入(rù)新(xīn)增(zēng)的皮(pí)帶機,故(gù)根(gēn)據現場空間位置在(zài)新增的溜槽下又設計(jì)了一個小溜(liū)槽,同時把一混平台鑿開一個400mm×400mm的方孔,安裝(zhuāng)一個漏鬥,將漏出來的混合料(liào)引至新增(zēng)的皮帶機上。
五、效果
經過改進後(hòu),三(sān)維混合(hé)機近兩年的使用證明,一次圓筒混合機運轉穩定,混合效(xiào)果得(dé)到改善,進料端漏料現象大大減少。
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